硫铁矿制酸装置废水零排放改造技术

硫铁矿制酸装置废水零排放改造技术

2023-09-19 15:25:31 4

1、简介

自新《环保法》实施以来,国家对环保要求越来越严格,各级环保部门、地方政府对酸性废水的排放提出了更高的要求,环保风险已成为企业最大的风险。各化工企业必须做好酸性废水处理回收利用工作,确保废水不外排;同时抓紧实施废水处理技术升级工程,做到废水零排放。

本化工厂废水排放点有三个,硫酸装置净化工段,蒸汽发电,精制硫酸装置。主要送往污水处理车间处理,每年处理费用需100多万元。废水排放量见下表:

污水处理设备__全康环保QKEP

2、工艺方案

废水零排放系统主要设备设置在硫酸生产线净化工段,新增主要设备有CN过滤器、脱气塔、清液槽、沉渣池、缓冲槽等。硫酸生产废水、蒸汽发电废水、精制硫酸废水等经过沉渣池澄清后,用作硫酸净化稀酸补充用水,稀酸经提浓、过滤、脱气后,送磷肥装置尾气吸收作补充吸收液,吸收磷肥尾气后用于磷肥生产配酸,最终实现废水零排放。

根据试验结果,结合我厂硫酸装置的具体情况,经过多次研究最终确定了化工厂硫酸装置废水零排放工艺方案:

污水处理设备__全康环保QKEP

3、工艺流程简图如下

(1)稀酸浓缩过滤:硫酸车间冷却塔循环槽内稀酸由原循环泵出口增加三通引出,经CN过滤器供液泵送至CN过滤器汽液分离罐分离部份气体后,进入CN过滤器,CN过滤器处理量为30m3/h。过滤后的清液从上部出口流出后分两路:一路(29.5m3/h)回冷却塔循环槽,待循环液酸浓提至20%左右以后另一路(0.3~0.5m3/h)去脱气塔。

(2)脱气:CN过滤器送来的清液由脱气塔上部进入脱气塔,由进入塔内的空气脱除SO2后,进入脱气塔循环槽,两台脱气塔循环泵(一开一备)循环脱SO2,经过脱气的稀酸(0.3~0.5m3/h)由脱气塔循环泵送清液槽储存,储存量约27m3,由清液泵分两路送出:一路去硫酸车间原稀酸沉淀池经原稀酸泵送磷肥车间用,另一路去二吸清液槽供硫酸二吸酸补充水用。

(3)浓缩液沉降:CN过滤器下部浓缩液由PLC控制器控制控制气动蝶阀定时排放至渣浆池,每次排放时间约15秒,1.5m3/次,约4小时排放一次,排放间隔期可根据浓缩液浓度适当延长。渣浆池内浓缩液由渣浆泵送沉渣池,沉渣池为二级沉降池,上层清液(每班送一次)由沉渣池渣浆泵送回冷却塔循环槽内循环利用,为防止冷却塔循环槽满槽或液位不足,需注意调节洗涤塔串冷却塔稀酸量,沉淀池内沉渣由钩机钩出后送渣堆场。

(4)加药:加药系统安装两台加药罐,内带搅拌桨,PAM固体(1kg/)由加料口加入,用脱气塔循环泵引出的清液溶解。经溶解后的聚丙烯酰胺(1‰浓度)CN过滤器供液泵进口加入系统内。

CN过滤器利用原斜板沉降器基础安装,经鉴定需进行加固后才能使用,方法是在地面增加钢筋混凝土十字梁支撑,四条柱用钢筋混凝土加固,所有设备基础及构筑物需进行防腐处理。

4、实施效果

我公司化工厂废水零排放系统已投入运行一年多,该系统整体布局紧凑、合理,工艺流程顺畅,运行效果良好。送磷肥车间使用的稀酸量为2000m3,稀酸浓度20%,所有废水全部回收利用,不需打到废水处理站处理,全厂无废水废酸外排。该项目每年可为公司节省处理费用一百万元,且处理后的稀酸可供磷肥使用,降低磷肥用酸成本,经济效益和社会效益明显。(来源:广东广业云硫矿业有限公司)

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