污泥干化废水处理曝气生物流化床工艺
污泥干化采用热能蒸发水分,大幅降低污泥体积、存储、处置成本,可去除病原体。由于干化过程中微生物裂解,脂肪、蛋白质等大分子有机物水解、挥发性物质释放,使污水中含有大量的氨氮和挥发性有机物、重金属、油脂,不能直接排入污水处理厂,由污泥干化点自行处理,达到回用水标准回用或纳管标准后排入市政管网。
曝气生物流化床工艺是高效废水处理新技术。该工艺处理高浓度废水的容积负荷大于。污泥干化废水的成分复杂,污染物浓度高,ABFT在处理此方面废水有诸多优点。
本研究旨采用ABFT+MBR组合工艺,对污泥干化产生的废水进行处理,考察其处理效果。
1、曝气生物流化床(ABFT)工艺
1.1 工艺流程
曝气生物流化床处理污泥干化废水工艺流程如图1-1所示。
冷凝水处理系统主要采用隔油、气浮、生化处理等工艺,处理污水中的油类物质、COD、氨氮等,达到纳管标准后输送至指定点纳管。隔油产生的浮油预存于油桶,而后装车外运;气浮产生的油渣收集并储存于油渣罐,而后经气浮污泥泵输送至污泥脱水机,脱水后的油渣预存于油桶,而后装车外运,脱水产生的滤液回流至调节池。隔油、气浮产生的污泥、生化处理产生的污泥输送至湿污泥储库。
1.2 工艺特点
曝气生物流化床,简称(ABFT),是微生物细胞与载体自固定化技术的好氧生物反应器,固定化微生物后的载体平均密度与水的密度十分接近,载体在水中呈悬浮状。
本工艺,采用新型专用生物载体作为流化介质,微生物与载体通过自固定的技术结合在一起。该工艺技术在去除有机物的同时,依靠生物酶与载体的固定化技术先在有氧条件下,利用载体表面的氨氧化细菌可将氨氧化生成NO2-和NO3-,然后在缺氧条件(载体内部)下,以污水中所含有机物和某些还原性物质为电子供体,将亚硝酸盐反硝化生成氮气。
ABFT工艺综合了介质流态化、吸附和生物化学过程,运行机理上较为复杂,但运行管理方便、操作简单。与其他好氧水处理工艺相比,ABFT工艺有以下特点:①负载生物量大。②传质效率高。③充氧效率高。④具有较高的污染物处理负荷。⑤出水效果好而且稳定,完全满足进管网标准的限制要求。⑥在应用方面。同接触氧化工艺比,省却了填料框架,填料投加方便。
2、工艺设计
2.1 设计水质
废水处理系统出水符合《污水排入城市下水道水质标准》CJ343-2010规定纳入市政污水管网排放。
2.2 主要构筑物及设备参数
1)隔油和气浮装置
隔油和气浮装置包括隔油池、2套溶气气浮池,设计出力均为5.50t/h。隔油池为一体化设备,内设1台刮油机;2套溶气气浮池为一体化设备,内设溶气水泵、刮渣机、搅拌机等。
2)生化处理装置生化处理装置
主要新建1座调节池、1套ABFT装置(共2组)、1套MBR平板膜设备、1个清水罐、1座事故池、1台换热器、2台调节池提升泵(一用一备)、2台膜出水泵(一用一备)、1台事故水泵、1台回用水泵、2台污泥排出泵、2台曝气风机(一用一备)等。
调节池容积约为300m3,停留时间约为1.5天。
ABFT装置共1组,每组2个,单个尺寸为14×3×3m(L×B×H),总停留时间约为2天。
MBR平板膜设备单组膜面积约为200m2,每组设计处理量为5.50t/h。
3、运行情况
该工程自调试运行以来,处理效果稳定。来水经此工艺处理后,COD≤100mg/L、总磷≤0.015mg/L、氨氮≤22mg/L、SS≤100mg/L、BOD≤76mg/L,从实际运行情况来看,出水水质均满足《污水排入城市下水道水质标准》CJ343-2010规定纳入市政污水管网排放标准。
4、经济效益分析
电厂通过对污泥干化废水处理纳管后,每年减少外排废水量约4.7万吨,保护了整个金花江地区地表水域环境,社会效益显著;随着水库淡水取水费和排污费的逐年上涨,本工程的经济效果将更加显著。
5、结论
采用“预处理-曝气生物流化床+MBR”处理组合工艺对电厂污泥干化废水进行处理,出水水质各项指标均低于设计指标,达到预期纳管目的。该工程每年减少外排废水量约4.7万吨,具有显著的社会、环境及经济效益。(来源:浙江天地环保科技股份有限公司)