煤气化废水生化尾水深度处理技术
我国是一个“富煤、贫油、少气”的国家,发展煤制气、煤制油等新型煤化工是关乎国家能源安全的重要战略。近年来,煤制气产业发展迅速,我国已建的大型煤气化装置采用的技术主要以气流床、固定床为主,其中以鲁奇炉、BGL炉为代表的固定床气化技术所产生的废水成分最复杂,最难处理。BGL炉和鲁奇炉废水具有氨氮高、COD高、酚高、油高、盐高、难降解有机物多、BOD3/COD比值低等特点,其废水处理装置均存在工艺流程长、二级生化单元处理效果差、出水COD和色度偏高、运行费用高等问题。
因此,在现有煤气化废水处理的工艺基础上研究一种高效、清洁的污水深度处理技术,提高废水的可生化性,提高二级生化单元的处理效果,有助于新型煤化工的发展,具有非常重要的社会意义。
1、金新化工煤气化废水处理装置概况
呼伦贝尔金新化工有限公司(以下简称金新化工)煤气化装置共有3台BGL气化炉。金新化工BGL气化装置所产废水水质为:总酚450~700mg/L、总氨300~555mg/L、COD3000~5000mg/L。因BGL气化废水污染物浓度高,由金新化工污水处理单元一处理,其工艺流程如图1。污水处理单元于2010年8月建成,2012年9月投用。从多年的运行情况看,SBR池出水COD在150~360mg/L、ρ(氨氮)≤15mg/L、ρ(总酚)≤50mg/L,均能达到设计值,但其出水BOD/COD<0.1,可生化性非常差,后系统的BAF池长期运行效果差,主要依靠后续系统的加药沉淀和活性炭吸附去除一部分COD,才能确保污水处理单元一出水水质达到设计值要求[COD≤150mg/L、ρ(NH3-N)≤15mg/L、ρ(挥发酚)≤0.1mg/L、ρ(油)≤5mg/L]。
近年来,面对日益恶化的环境,国家和地方政府不断提高标准,使得公司污水处理单元一原设计出水指标(COD≤150mg/L)已不能满足现行国家标准。加上污水处理单元一出水色度、COD偏高,也不利于后续的污水循环装置和浓盐水装置的长周期稳定运行。为此,研究如何提高SBR池出水的可生化性,降解废水中有毒有害、难生物降解物质,保障二级生化工序BAF的处理效果,大幅度降低污水处理单元一出水COD、色度,使其达到相关排放标准和确保后系统污水循环装置、浓盐水装置长期稳定运行,是目前急需解决的问题。
2、工艺研究实验
SBR池处理后的废水中有机污染物大部分为难生物降解的有机物,以多元酚、杂环、苯系物等难降解污染物为主。难降解有机物及色度经现有二级生化处理工艺难以去除,因此,应选择适合的高级氧化技术进行深度处理。
目前,比较成熟和应用广泛的去除难降解COD和脱色的高级氧化技术,主要有Fenton试剂法和臭氧催化氧化法。
2.1 Fenton试剂法
2.1.1 材料与仪器
梅特勒-托利多XP504分析天平、COD分析仪、COD分析装置、铂钴标准色阶、烧杯、移液管、玻璃棒等。H2O2(30%浓度)、硫酸亚铁、硫酸、氢氧化钠等。
2.1.2 实验方法
取SBR池出水作为实验水样,先用硫酸调节SBR池出水的pH,再向废水中加入一定量的硫酸亚铁和双氧水,迅速搅拌均匀,澄清后取出上清液,调节其pH至中性,分析其上清液的COD和色度。分别对不同pH、不同硫酸亚铁加药量、不同双氧水加药量三种情况下废水COD、色度的去除效果进行对比实验。
2.1.3 结果与探讨
1)pH对色度、COD去除效果的影响保持H2O2加药量、硫酸亚铁加药量不变,测试不同pH时,废水中COD和色度的去除效果。分析结果见表1。
实验效果图如图2所示。
2)硫酸亚铁加药量对色度、COD去除效果的影响
保持H2O2加药量不变和pH值在5.1左右,测试在不同硫酸亚铁加药量时,废水中COD和色度的去除效果。分析结果见表2。
实验效果图如图3所示。
3)H2O2加药量对色度、COD去除效果的影响
保持硫酸亚铁加药量不变和pH值在5.1左右,测试在不同H2O2加药量时,废水中COD和色度的去除效果。分析结果见表3。
从实验结果看,采用Fenton试剂法处理SBR池出水,其COD、色度的去除效果明显。pH在5.1左右,双氧水投加量500mg/L、硫酸亚铁投加量500mg/L,其COD、色度去除效果最好,COD去除率能达到82%以上,色度去除率能达到95%以上。
采用Fenton试剂法处理SBR池生化出水,虽然COD和色度去除效果明显,但从沉淀效果图中发现采用Fenton试剂法会产生大量的污泥,并且药量消耗较大。
2.1.4 运行费用估算
根据实验数据,采用Fenton试剂法处理SBR池出水,CODc从174mg/L降到50mg/L以下,吨水药剂费用如表4。
2.2 臭氧催化氧化法
2.2.1 材料与仪器
全无油空压机、冷冻式压缩空气干燥机、臭氧发生器、臭氧氧化装置、转子流量计、臭氧浓度检测仪、COD分析仪、烧杯、移液管、玻璃棒等。
催化剂、絮凝剂、SBR池出水等。
2.2.2 实验方法
取SBR池出水作为实验水样,先向SBR池出水加入一定量的絮凝剂进行絮凝沉淀后,取上清液进行臭氧催化氧化实验,分别对间歇性投加臭氧、连续性投加臭氧的效果进行对比测定。
2.2.3 结果与探讨
1)将SBR池出水进行絮凝沉淀后,取其滤后清液倒入臭氧氧化装置内进行实验,向其通入臭氧进行闷曝,COD去除效果见表5。
闷曝时间2h,臭氧投加质量浓度约235mg/L。出水色度对比见图5。
2)将SBR池出水进行絮凝沉淀后,取其上清液进行实验,先采用臭氧进行闷曝2h,再采用泵进行连续进水和出水,臭氧投加浓度约261mg/L。COD去除效果见表6。
各步骤出水色度对比见图6。
综上,间歇式和连续式臭氧催化氧化的实验结果表明,两者在臭氧去除COD和色度的效率方面是相同的,因为不管何种方式,其反应机理是相同的,出水COD和色度达标可以通过臭氧投加量和水力停留时间的优化得到解决。
2.2.4 运行费用
根据实验数据,采用臭氧催化氧化法处理SBR池出水,CODC从288mg/L降到53mg/L以下或CODC从322mg/L降到80mg/L以下,臭氧投加量261mg/L,吨水费用如表7。
3、工艺路线选择
通过前面的实验情况看,Fenton试剂法和臭氧催化氧化法均能有效降低SBR池生化出水的COD和色度,达到预期的目标。Fenton试剂法和臭氧催化氧化法比较情况见表8。
由表8看出,采用Fenton试剂法虽然总投资低,但其存在的缺点较多:硫酸亚铁、双氧水、酸、碱用量都特别大,操作强度大,并且还会产生大量污泥,带来二次污染。相比较,臭氧催化氧化工艺除一次性投资较高外,其工艺操作简单,劳动强度低,清洁干净无二次污染,采用臭氧催化氧化工艺更适合对SBR出水进行深度处理。
据臭氧发生器厂家介绍,若用户现场有富余的氧气可用,其项目总投资和运行费用均会大幅度下降。
4、小结
煤气化废水一般在经过一级生化处理装置处理后,废水中易生化物质已经被微生物分解,废水中残留的难降解有机物直接再经二级生化处理、混凝沉淀等,都很难取得较好的处理效果。根据公司BGL气化废水一级生化尾水的实验情况看,臭氧催化氧化技术能很好地去除煤气化废水生化尾水中的COD和色度,并能提高废水的可生化性(B/C)。加上臭氧催化氧化技术无二次污染,制备臭氧只需使用空气和电能,操作管理方便,因此采用臭氧催化氧化技术处理煤气化生化尾水具有较好市场前景。(来源:呼伦贝尔金新化工有限公司)