生产污水配制压裂液技术与应用
苏里格气田已进入稳定开发阶段,气田产出污水量不断加大,据统计2014年苏里格气田平均污水处理量为1950m3/d,由于其水质复杂,如果处理不当,会造成很大的环境污染,目前苏里格气田对该类生产污水的处理,主要是采用“隔油+沉淀+过滤+回注”工艺,这样的处理方式不但成本高,而且回注时引起受纳水体的潜移性侵害,可能会影响其它井的正常生产,另外生产污水量增加也加大了污水处理厂的负荷,甚至有时为了减少天然气处理厂的污水处理负荷,通过降低天然气产量来实现,这样大大的影响了生产,因此将生产污水快速处理并能投入使用,是解决日益增长污水量的有效途径之一。本文通过自主研发的适用于生产污水的压裂液体系,考虑现场实施条件,引入简易的污水处理方式,成功应用于苏里格气田直井压裂施工。
1、实验部分
(1)实验材料。
水源:苏53-3号集气站;生产污水配制压裂液配套产品:压裂用增稠剂生产污水用瓜尔胶JK106F、防膨剂JK05、助排剂JK01、杀菌剂JKSJ01、交联促进剂JK04F、交联剂JK03F,以上产品均由长城钻探工程有限公司昆山公司自主研制。
(2)实验仪器。
德国HaakeRheometer6000旋转流变仪、瑞士万通Metrohm850离子色谱仪、德国KrussK100表界面张力仪。
(3)实验。
①水质分析采用Metrohm850离子色谱仪对苏53-3号集气站的生产污水进行水质分析。
②采气生产污水用瓜尔胶增粘速率测定。量取400mL蒸馏水,利用ChandlerEngineering搅拌器在转速为1500±10rpm的条件下,加入1.80g增稠剂,搅拌2.5min后,置于六速粘度计上,在低速100rpm,25℃(恒温)条件下测定基液粘度。
③压裂液交联状态、交联时间测定。冻胶配制过程:搅拌条件下,向上述液体②中加入1.2ml防膨剂,2.0ml助排剂,0.4ml杀菌剂。量取100ml上述基液,搅拌条件下,同时加入0.50ml交联促进剂JK04F和0.50ml交联剂JK03F,搅拌形成冻胶。利用秒表记录交联时间,通过玻璃棒搅拌观察冻胶状态。
④压裂液耐剪切性能测定。按上面③的操作方法,将形成的冻胶置于HaakeRheometer6000旋转流变仪(或同类仪器)中,进行耐剪切性能测试。
⑤压裂液破胶性能测定。将冻胶装入具塞刻度试管中,放入90℃水浴中,使冻胶在恒温温度下破胶。按不同破胶剂的量以及不同时间,取破胶液上面的清液,用毛细管粘度计测定破胶液粘度,当粘度<5mPa・s时,可以确定压裂液彻底破胶。利用KrussK100表界面张力仪,以煤油和破胶液清液界面作油水界面,测定界面张力。
⑥压裂液残渣含量测定。按照SY/T5107-2005《水基压裂液性能评价方法》,其中6.14残渣含量测试方法。
2、结果与讨论
(1)水质情况。
苏里格气田生产污水具有高浊度、高矿化度、高腐蚀性、高硼含量、低pH值的特性,见表1,普通瓜尔胶类增稠剂难以溶胀,根据水的特性,昆山公司研制出适合于生产污水配制压裂液用瓜尔胶。
生产污水中含有较高的硼离子,使得瓜尔胶溶胀后容易形成弱“交联”现象,粘度大大加大,影响施工,因此在现场加入适当的水处理剂,采用快速的处理方式,屏蔽硼离子以及其它金属离子,使得配制的压裂液外观清澈,残渣低。
(2)生产污水用瓜尔胶增粘速率。对于粉比为0.45%的基液增粘测试,结果见图1。生产污水配液用瓜尔胶在25℃条件下,5min即可完全溶胀,0.45%JK106F最终粘度达到51mPa・s,JK106F在溶解过程中分散均匀,不易形成“鱼眼”,能够满足连续混配的施工要求。
(3)交联时间以及交联状态。按照上述的测试方法,测定交联时间为2min左右,该体系有延迟交联的特性,可通过调整体系中的交联促进剂与交联剂的量来控制交联时间,来满足不同施工要求。冻胶具有较好的粘弹性,交联状态如图2。
(4)耐剪切性能。按照如下的压裂液配方进行耐剪切性能测试:0.45%JK106F+0.50%JK01+0.30%JK05+0.10%JKSJ01+0.50%JK04F+0.50%JK03F。
从图3可以知道,在120℃条件下,剪切速率为170S-1,剪切2hr后,粘度保持在120mPa・s左右,说明该体系有较好的耐温耐剪切性能,完全满足现场携砂要求,且远高于行业指标(最终粘度≥50mPa・s)。
(5)破胶实验结果。按照配方:
加入不同量破胶剂后,不同破胶时间对应的结果如表2所示。
从表2可以看出,生产污水压裂液体系的破胶方式与普通瓜尔胶压裂体系一样,可根据不同施工时间加入不同量破胶剂(过硫酸铵)进行破胶,破胶容易且破胶彻底。经测试,破胶液表面张力为24.58mN/m,界面张力为1.75mN/m,较低的表、界面张力能充分保证压裂液破胶后返排。
(6)压裂液残渣。浓度为0.45%的JK106F,压裂液残渣的含量为141mg・L-1,远低于《SY-T6376-2008压裂液通用技术条件》中残渣含量≤600mg・L-1的要求,说明生产污水配制压裂液体系残渣较低,对地层伤害非常小,是一种相对清洁的压裂液体系。
3、现场试验
2014年11月3日,长城钻探苏里格气田项目部在苏10-31-16井首次进行了利用生产污水配制压裂液现场试验,并取得了圆满成功,压裂井基础数据见表3。
现场施工曲线如图4所示。
施工压力在53~55MPa之间,入井液体391.4m3,携砂量50m3,平均砂比22.8%。施工曲线平稳,该试验项目的成功,实现了气田生产污水就地处理再利用,从而降低了生产污水处理由集气站拉运到处理厂的运输成本,缓解了长庆油田天然气处理厂污水处理量日渐增多的问题;同时,减少了污染物排放,节约了水资源,这对于严重缺水、生态脆弱的西部地区有着重要的意义。
4、结论
通过以上分析,初步得出如下结论:
(1)0.45%JK106F粘度为51mPa・s左右,满足现场施工的粘度要求,且增粘速度快,不易形成“鱼眼”。
(2)冻胶交联时间(~3min)可控,可满足不同施工要求,冻胶挑挂状态优良,粘弹性好。
(3)冻胶耐温耐剪切性能优异,在120℃条件下,170S-1剪切2hr后,粘度保持在120mPa・s左右。
(4)生产污水配制压裂液体系破胶容易且破胶彻底,体系残渣低,对地层伤害小。
(5)试验井苏10-31-16施工顺利,说明生产污水配制压裂液体系可在苏里格气田推广应用。(来源:中国石油长城钻探公司昆山公司)
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