采油厂注水站高含硫采出污水处理技术
1、研究意义和目的
青平川采油厂高家沟注水站于2012年建成投运,主要对高家沟区块产液进行原油脱水、污水处理及注水,设计规模600m3/d,注水井98口,注水层位长2。该区块采出污水中硫化物含量较高、硫酸盐还原菌较高,腐蚀性强、处理难度大,为保证该区块注水工作稳定运行和处理水质的合格,必须在采出污水处理过程中杀菌除硫,结合目前该站“二级除油+二级过滤”的典型处理工艺,筛选针对性强、效果稳定的高含硫采出污水处理药剂体系尤为重要。
2、高家沟注水站采出污水性质分析
为了了解该站的采出水特性,对该站采出污水(未投加任何药剂)进行化验。
在分析过程中,悬浮物含量、含油量按照《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》(SY/T5329-2012)规定进行检测。分析结果见表1。
表1的数据表明:产出污水的pH值在6.0左右,pH值偏低,说明存在酸性腐蚀,总矿化度在6.4×104mg/L左右,说明污水存在盐腐蚀,含油偏高,含铁偏低,硫酸盐还原菌和腐生菌偏高。综合上述分析结果可以看出,该污水处理的重点为:提高污水中悬浮物、油的去除率,适当提高污水的pH值、除去污水中硫化物和细菌,以控制污水的腐蚀,适当控制污水中HCO3-向CO32-的转变,控制污水的结垢量。
3、高家沟注水站高含硫采出污水处理药剂体系研究
3.1 pH值调节剂的优选
用pH值调节剂分别将500mL污水水样pH值调节至6.5、7.0、7.5、8.0,观察其现象,pH值与处理效果的关系见表2。
从表中数据和综合考虑成本方面来看,pH值为7.5时,絮凝效果较好,已满足后端混凝沉降试验的预处理条件。pH值过高,不但能产生更多的污泥量,而且结垢量也会增大,因此污水的pH值应当优选7.5数值范围。pH值提高后,OH-与污水中Ca2+等高价态离子发生反应,生成氢氧化物沉淀。沉淀过程中对污水中的悬浮物颗粒有包裹作用,使上清液透光率增大。但是综合考虑成本、泥量、结垢量等三方面,将pH值优选为7.5。
3.2 除硫剂的优选
高家沟注水站采出污水室内实验pH值调整为7.5后,鉴于高含硫的特殊性和刺激性臭鸡蛋气味,需要投加除硫剂进行除硫处理,采用化学氧化除硫法,充分搅拌反应后实验效果如表3。
用硫代硫酸钠滴定法对投加完除硫剂的水样进行检测,当除硫剂投加量达到250mg/L以上,处理效果较好,对腐生菌和硫酸盐还原菌杀菌效果较好,为后续絮凝沉降处理打下良好的基础。
3.3 高效絮凝剂的筛选
取500mL水样于不同的烧杯中,投加pH值调节剂将污水水样调节至7.5,然后投加250mg/L除硫剂,搅拌后分别投加120mg/L的常规无机絮凝剂和高效絮凝剂,试验结果如表4。由表中数据可知,污水水样1中,高效絮凝剂的效果明显优于常规絮凝剂,处理后絮体较大,沉降速度较快,静止20min后,上清液透光率达到90%以上,因此确定絮凝剂种类为高效絮凝剂。
确定投加的絮凝剂为高效絮凝剂后,对高效絮凝剂最佳投加量进行室内评价试验(表5),由表中数据可知,最佳投加量为120mg/L。
3.4 高效专用助凝剂优选
取500ml的水样,分别按照最佳投加量次序投加pH值调节剂、除硫剂、高效絮凝剂,取三种类型的高效专用助凝剂(阴离子、阳离子、非离子)投加浓度为130mg/L,搅拌后静止10min,取上清液进行砂滤处理,测定透光率指标和悬浮物指标,实验结果见表6。数据表明,阴离子的高效专用助凝剂沉淀速率及效果明显好于其他两种。
3.5 高效絮凝剂与高效专用助凝剂时间间隔效果评价
可以看出,当时间间隔在10s~40s时,随着时间间隔的增大,絮体大小逐渐变大,悬浮小絮体的量逐渐减少,处理后清液的浊度逐渐下降,当时间间隔超30s时,处理效果再次变差。因此,适宜的有机絮凝剂与无机絮凝剂加药间隔为30s,絮体粒径可达到沉淀要求。
3.6 处理后的水质指标分析
由表8和表9数据得出:处理后水中悬浮物、含油量、含硫等核心指标均低于3.0mg/L,总矿化度基本不变,处理效果良好。
从表9数据可知,处理后的采出污水和处理前采出污水离子含量接近,说明并未破坏采出水的离子平衡。
4、结论
(1)高家沟注水站高含硫污水处理配方为:污水pH调节为7.5、除硫剂加量为240mg/L、高效絮凝剂加量为120mg/L、阴离子高效专用助凝剂加量为130mg/L、高效絮凝剂与高效专用助凝剂加药间隔为30s。在上述条件下,处理后水的悬浮物含量、含油量可降低到1.0mg/L以下。
(2)腐蚀控制措施为:通过加入除硫杀菌剂和适当提高污水的pH值,控制溶解氧的量,提高HCO3-、S2-的去除率,抑制水中细菌的繁殖。(来源:延长油田股份有限公司)
声明:素材来源于网络如有侵权联系删除。