工业污水厂臭气治理生物滴滤与化学洗涤工艺
一、前言
工业污水厂在污水处理过程中,由于污水输送、微生物厌氧发酵、曝气和污泥浓缩脱水等因素,产生的废气主要有硫化物、醇醛酯和非甲烷总烃等,臭气的特点为组分种类多且臭气浓度较高,对周边环境及人的健康造成较大危害。若直接采用活性炭吸附运行成本较高,同时部分臭气浓度高的物质如硫化氢、甲硫醇和甲硫醚等处理效果较差,难以达到治理效果。若直接采用焚烧工艺,运行成本过高。由于含有酸性物质,也不适用于沸石转轮浓缩技术。本文以某化工区污水厂臭气治理项目为例,详细描述了采用生物滴滤与化学洗涤组合工艺的原理及其治理效果。
二、臭气基础参数及治理要求
臭气来源于调节池、事故池、均化池、污泥缓存池和离心机房等,基础参数见表1。
臭气经过治理后需达到上海市地方标准《城镇污水处理厂大气污染物排放标准》(DB31/982-2016)和上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015),相关标准如表2和表3。
三、臭气治理工艺原理
3.1 治理系统工艺流程
污水站各需要进行恶臭处理的构建物经加盖密封后,由风机提供动力经管道输送至生物滴滤塔进行治理,臭气在气液接触中,通过吸附、平流等综合作用,被微生物菌群捕捉,成为微生物的营养物质,经微生物反应最终转化成为无害的无机物质,生物滴滤对非甲烷总烃治理效率达60%以上、臭气浓度治理效率达80%以上。经过处理后的废气,进入含有氢氧化钠+次氯酸钠溶剂的化学洗涤塔,次氯酸钠在碱性条件下,具有较强的氧化性,臭气组分同化学洗涤塔中的液膜接触时,被次氯酸钠氧化和氢氧化钠中和,从而大大降低臭气中非甲烷总烃浓度及酸性物质浓度,同时采用鲍尔环等多面球填料,可增加气液接触面积,化学洗涤塔对污水厂产生的臭气有很好的治理效果,在进一步去除非甲烷总烃及臭气浓度后,最终进行达标排放。
3.2 设备及设计参数
3.2.1 生物滴滤塔
生物滴滤塔的原理是利用寄居在填料上的微生物,在气液接触中,将非甲烷总烃及臭味物质捕捉,成为自身的营养物质,最终将臭气中的污染物质转为无害的物质,无害物质及老化的菌群被喷淋液及时转移至循环液中,最终排放回污水厂调节池。微生物除臭机理过程为:
气相中的臭气成分通过气液交换转移至液相膜。
臭气被微生物捕捉作为营养物质。
经微生物反应最终转化成为无害的无机物质。
以上三个过程同时进行。
填料表面的除臭原理,见图2。
微生物分解恶臭成分化学反应式如下:
通过以上方程式可以看出,臭气经微生物反应最终转化成为无害的无机物质,无害物质及老化的菌群被喷淋液及时转移至循环液中。不同菌种可降解不同的废气成分,具体见表4。
生物载体采用以火山岩为主的组合填料,火山岩(图3)是一种轻质多孔硅酸盐无机材料,拥有较高的比表面积,具有一定的吸附性能,微生物容易附着,本身具备有较好的吸附臭气污染物能力,吸附工作瞬间完成,远远小于生物除臭设计的停留时间,因此,可确保整个除臭系统在负荷大幅度变动的状态下稳定高效运行。同理,根据该特性,生物除臭系统可间歇运转,再次启动即可达到处理效果。需特别注意,在除臭系统停止运转时,系统需继续加湿,以保持生物媒的湿润。
加湿泵采用一用一备、间歇喷淋,有助于维持填料一定的湿度,为微生物创造良好的生存条件。采用分组方式能够减小加湿泵配置功率,合理投资。喷淋加湿水回流至储水箱,通过pH值控制外排,能够有效减少用水量。生物滴滤塔运行参数见表5。
3.2.2 化学洗涤塔
经生物滴滤塔去除大部分非甲烷总烃及臭气物质后,经过处理后的废气,进入含有氢氧化钠+次氯酸钠溶剂的化学洗涤塔,次氯酸钠在碱性条件下,具有较强的氧化性,臭气组分同化学洗涤塔中的液膜接触时,被次氯酸钠氧化和氢氧化钠中和,从而大大降低臭气中非甲烷总烃浓度及酸性物质浓度,同时采用鲍尔环等多面球填料,可增加气液接触面积,化学洗涤塔对污水厂产生的臭气有很好的治理效果。
化学洗涤塔采用玻璃钢夹芯板制作,内表层接触面采用耐酸碱腐蚀的乙烯基树脂+不饱和树脂为结构层。化学洗涤塔内填充空心多面球,提供气液接触的比表面积,对气流不造成过大的阻力,化学洗涤塔配备加药桶、加药泵、Cl-离子分析仪等。化学洗涤塔包含了循环液层、填料层、除雾层、视窗等。化学洗涤塔运行参数见表6。
四、调试数据
系统调试过程中,采用便携式FID检测仪对系统治理效果进行检测。
4.1 生物滴滤塔
生物滴滤塔进气非甲烷总烃浓度在50~150mg/m3,经调试约30天后设备达到设计治理效率要求的60%以上,pH值控制在6~8之间,调试曲线见图4。
4.2 化学洗涤塔
化学洗涤塔进气非甲烷总烃浓度在20~120mg/m3,经调试约30天后设备达到设计净化效率要求的35%以上,pH值控制在8~10之间,OPR值控制在300~600mV之间,调试曲线见图5。化学洗涤塔相较于生物滴滤塔,可快速投入使用(由于为化学反应),在生物滴滤塔处于调试期间时,起到缓冲作用,使系统废气达标排放,当生物滴滤塔效率上升后,药品消耗速率将减小,运行成本得以降低。
五、治理效果
根据表7检测结果,烟囱检测口中:氨平均浓度为0.15mg/m3、硫化氢低于检出限、非甲烷总烃平均浓度为15.8mg/m3、臭气浓度低于600、热态排气量达到20000m3/h,达到了该项目的治理要求。同时可知生物滴滤塔对非甲烷总烃净化效率达64.6%,臭气浓度净化效率达82.3%。化学洗涤塔对非甲烷总烃净化效率达46%,臭气浓度净化效率达57.6%,达到了设计净化效率。检测结果表明,系统整体达到了处理要求,取得了良好的效果。
六、结语
工业污水产生的臭气,成分复杂且臭气浓度高,但由于臭气来源于污水中的微生物活动及有机物的挥发,可生化性好,采用生物滴滤处理是行之有效且投资运行都较为经济的工艺。在生物滴滤末端增加化学洗涤工艺,可将微生物活动中经过初步分解及未能降解的物质进一步处理,从而提高整体净化效率和降低臭气浓度,同时化学洗涤还可在生物滴滤培养初期,对系统起到缓冲的作用,确保在调试期间也可稳定达标。综上,采用生物滴滤与化学洗涤的组合工艺治理工业污水厂臭气,可达到治理要求。(来源:上海嘉园环保科技有限公司)
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